来源:PG官网 网站 时间:2025-10-15
“这个钻孔浓度怎么又掉下去了?封孔工艺肯定出了问题!”8月30日15时许,在余吾煤业公司N2102胶带顺槽,该公司通风副总经理侯广志用矿灯照着刚施工完毕的瓦斯抽采钻孔,眉头紧锁。
一旁的打钻人员赶忙解释:“这一段煤体太碎、裂隙发育,注浆压力一大就漏,压力小了又封不严实……” “走,去钻机那边看看。”侯广志大步向前走去:“什么时候把这个问题解决了,咱们什么时候上井!”
现场问诊:从“表象症状”到“病灶根源”
邻空巷道施工钻孔易塌孔,钻孔质量直接决定瓦斯抽采效率。侯广志这一天的跟班写实直奔N2102胶带顺槽邻空巷道抽采作业面,采取“全流程跟踪+关键点核查”模式,对防塌孔措施执行情况重点把关。
他针对部分区域因低浓钻孔导致瓦斯抽采效率不佳的问题,召集技术人员、打钻队组操作工召开“问题分析会”,结合煤层赋存条件,提出了“优化注浆压力+空心钻杆下筛管”的定制化方案。同时对31#采前预抽钻孔跟班封孔,安排抽采一队逐日跟踪异常区域钻孔浓度,验证定制化方案有效性,从源头化解因塌孔与钻孔浓度不达标导致的瓦斯治理风险。
机制建设:从“一次跟班”到“长效治理”
“这里的水煤分离问题为什么一直没解决?”侯广志指着钻机处的淤煤,当即找来相关负责人。经过仔细检查,发现水煤分离装置效率不高是主要原因。
他立即协调机修工,现场研究解决方案:“对振动筛滤网规格进行优化改造,要提高分离效率。”经过测算,决定在积水箱内增加二次过滤装置。改进后,水煤分离效率提升30%以上,现场积水问题得到明显改善。
“标准化建设要注重实效。”侯广志在现场强调,“既要解决当前问题,也要建立长效机制。”他要求相关部门建立定期维护保养制度,指定专人负责日常维护,推动瓦斯抽采作业现场实现“环境整洁无积水、流程规范无隐患”,为高效瓦斯治理奠定基础。
当天的跟班写实持续了8个多小时,侯广志升井时,已是天色墨黑,星光点点。但他的工作还没有结束——他带着那份沉甸甸的数据来到办公室,立即整理发现的问题和解决方案,形成跟班写实报告。这次跟班写实,累计发现并现场解决瓦斯治理相关问题8项,形成改进措施5条。
“领导干部跟班写实,不仅要解决具体问题,更要建立长效机制。”在次日的早调会上,侯广志如是说。跟班写实,既要“找毛病”,也要“开药方”,还要“回头看”,不仅解决了一系列具体问题,更传递出一个鲜明导向:领导干部只有真正深入一线,才能把“纸上制度”转化为“现场实践”,才能把“风险隐患”遏制于萌芽之中。
(文 王鹏 乔鑫)
责任编辑:郝佳丽
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