来源:PG官网 网站 时间:2025-09-04
——丰喜集团平陆分公司党总支书记、经理王敏跟班手记
“无硫氨水浓度一旦出现波动,尾气里的氨和 CO2含量就会跟着变,但现在每两小时才分析一次,等发现异常再调节,早就错过了最佳时机。”跟班过程中,丰喜集团平陆分公司党总支书记、经理王敏指出了当前监测环节的短板。
近期,平陆分公司围绕“摸实情、除隐患、抓落实”目标,由党总支书记、经理王敏牵头,完成了从碳化车间5小时沉浸式工艺写实,到对标事故的“六查”深度溯源,再到靶向施策的专项部署,打通安全生产与工艺优化的“全链条”。
一线写实 “蹲点式”跟踪,摸清“病灶”
清晨7时50分的碳化车间,王敏带着记录本与工具尺站在操作台前。他与当班班组逐岗位交接,从“看、听、摸、问”四个维度核查设备状态、工艺指标与安全设施,不放过任何“蛛丝马迹”。
“压力控制在0.3MPa,防结晶更要防超压”“无硫槽氨水浓度120tt,需控气氨阀降浓度”,5个小时里,他记录的32组数据中,不仅有参数变化,更标注着实操建议。当12时43分尾气指标趋于稳定时,他却在写实本上圈出三个问题:“氨水分析频次滞后、防护用品佩戴不规范、洗眼器失效,这些都是影响安全生产的‘梗阻点’。”
“六查”溯源 “解剖式”排查,深挖“病根”
“别人的事故,就是我们的镜子!”写实结束当晚,王敏立即组织召开“六查”分析启动会,将相关事故案例投影在屏幕上,要求团队“对照事故找差距,盯着隐患查根源”。
在脱硫装置区,脱硫泡沫泵背轮防护罩成为重点检查对象。王敏对照《机械安全 安全防护的实施准则》,用卡尺测量防护罩开口尺寸:“国标要求开口不能超过12mm,这里足足有30mm,一旦操作人员袖口卷入,后果不堪设想!”他随即带领团队展开“六查”溯源:查现场,确认防护罩安装不规范;查行为,发现管理人员对防护标准不熟悉;查制度,《设备管理制度》中无相关规范条款;查事故,与美锦华盛机械伤害事故的“防护缺失”隐患如出一辙。“这不是简单的设备问题,而是责任意识和专业能力的双重短板!”他的话语掷地有声。
专项部署 “清单化”推进,靶向攻坚
“写实不是走过场,‘六查’不是摆样子,拿出实实在在的整改成效才是关键!”8月22日上午,丰喜集团平陆分公司召开的安全生产调度会现场气氛严肃而热烈。会议桌上,三份分别标注“工艺优化”“安全整改”“长效机制”的清单格外醒目,这是王敏带领团队结合写实和“六查”结果,梳理出的“三张整改清单”,每项任务都明确了责任部门、整改时限和验收标准。
“工艺优化清单第一项,无硫氨水浓度分析频次从2小时一次调整为每小时一次,控制目标缩至100-110tt,中化室必须将实时数据上传工作群,每天抽查3次,谁漏报、错报,严肃追责!”王敏指着清单,逐一明确要求。针对循环水系统冷却效率不足的问题,他进一步部署:“成立专项运维组,每周对水箱进行冲洗除垢,每月开展水质检测和加药置换,确保碳化塔温度稳定在工艺要求区间。”
在安全整改清单前,他要求:“《碳化工段操作规程》3天内完成修订,必须新增‘蒸汽吹堵作业必须佩戴防烫手套’的硬性条款,并组织全员培训考核;洗眼器24小时内全部检修更换,安全科每天巡查记录运行状态;286台机泵防护罩,一周内对照国标完成整改,验收不合格的一律返工!”
而在“长效机制清单”中,围绕工艺写实发现的问题,针对性制定了避免同类问题的工程技术与管理措施。结合“六查”对工艺环节的溯源,建立工艺问题周分析、月总结机制,每周由工艺技术骨干对生产中暴露的工艺隐患及优化点进行剖析,每月形成工艺改进报告全公司共享;设立工艺隐患“回头看”专项岗,对已整改的工艺隐患问题,按季度开展复核,确保工艺优化成果长效保持。
会上,各部门负责人当场认领整改任务,签署整改承诺书。“今天的部署会,就是‘动真格’的动员会!”王敏最后强调,“要把写实的成果、‘六查’的结论,转化为常态化的管理举措,从根源上消除隐患,从细节上优化工艺,让安全生产的‘堤坝’越筑越牢!”
从一线写实的“精准把脉”,到六查溯源的“深度问诊”,再到专项部署的“靶向施治”,丰喜集团平陆分公司以“三位一体”的闭环管理模式,将安全生产与工艺优化抓在实处、落在细处。如今,无硫氨水浓度监测响应速度大幅提升,机泵防护罩整改合格率达100%,一系列整改成效彰显着企业真抓实干的决心,为集团高质量发展注入了动力。
(文 子冰 肖翔)
责任编辑:李世臣
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